一种兰炭小料的生产方法与流程
- 国知局
- 2024-07-29 10:27:52
:本发明涉及兰炭生产,具体地说涉及一种兰炭小料的生产方法。
背景技术
0、背景技术:
1、兰炭小料现已成为铁合金冶炼中常规还原剂,其中又以硅铁冶炼使用比例最高。兰炭的机械强度是衡量兰炭的耐磨性和抗冲击能力,是铁合金冶炼用还原剂的重要评价指标。由于兰炭小料强度参差不齐,低强度兰炭入矿热炉后在氧化还原反应、高温热应力和气流冲刷共同作用下破碎/粉化更加严重,造成了矿热炉透气性恶化,进而影响工艺指标波动和冶炼能耗陡增;此外,随着铁合金矿热炉的大型化发展,炉容逐渐增大,这对兰炭小料提出了更高的强度要求。
2、现有兰炭生产工艺中,一般只要求原煤是无黏结性或弱黏结性块煤并要求其工业分析(mt≤16%,mad≤3%,aad≤8%,vad≥32%,fcad≥56%),原煤粒度通常限制在3mm—100mm。在生产兰炭小料时,未进一步入炉原煤进行粒度限制,无法对原煤进行有效分级分质利用,造成资源浪费,生产出的兰炭机械强度波动范围较大。
技术实现思路
0、技术实现要素:
1、本发明的目的在于提供一种兰炭小料的生产方法,以达到提高兰炭小料强度的目的。
2、本发明由如下技术方案实施:一种兰炭小料的生产方法,其包括以下步骤:
3、步骤1,原煤选择:选择单一原煤或配煤煤种作为原料煤;
4、步骤2,干馏过程调控:经步骤1选择后的原料煤进入干馏炉后,保持干馏炉的回炉煤气与干馏炉的回炉空气比值在1.9-2.1,通过调整推焦机转速控制兰炭挥发分为4.00%-6.50%;
5、兰炭挥发分低于4.00%后,兰炭机械强度下降;此外,挥发分在该范围内,可保证较高的焦油产率,过高温度将加剧焦油二次裂解,不利于焦油产率提高;
6、步骤3,初次筛分:对经步骤2生产得到的兰炭进行初次筛分,筛选出8mm-18mm粒度的初筛兰炭小料,并晾置5-10天;
7、步骤4,再次筛分:对步骤3中晾置后的初筛兰炭小料进行8mm-18mm粒度的再次筛分,获得兰炭小料产品。
8、进一步的,上述步骤1选择的单一原煤为机械强度大于82.0%、灰分低于8.00%、焦渣特性≥3、粒度30mm-80mm的原煤。
9、进一步的,上述步骤1选择的配煤煤种是由两种以上的原煤混合配制而成,其中一种原煤的焦渣特性为4且配加比例不低于30%,且配煤煤种的机械强度加权平均值大于78.0%、灰分低于8.00%、粒度30mm-80mm。
10、进一步的,所述步骤1中,配煤煤种的机械强度加权平均值的计算公式为:
11、msav=x1×ms1+x2×ms2+…+xn×msn
12、式中:msav—配煤煤种的机械强度加权平均值;
13、xn—第n种原煤的配加比例;
14、msn—第n种原煤机械强度。
15、进一步的,所述步骤2中的干馏炉的干馏温度为650℃-750℃,恒温干馏时间为2-4h。
16、进一步的,所述步骤3中,当环境温度大于10℃,晾置时间5-7天;环境温度小于10℃,晾置时间7-10天。
17、进一步的,所述步骤3中初筛兰炭小料的晾置堆放高度小于3m。
18、进一步的,所述步骤3中,晾置后的初筛兰炭小料的全水含量占比小于17%。
19、本发明的优点:利用本发明可以得到高强度兰炭小料,该兰炭小料可用于铁合金冶炼生产,对于避免因兰炭强度差而破碎、粉化严重导致矿热炉内透气性变差、炉况波动等现象具有重要的作用。
技术特征:1.一种兰炭小料的生产方法,其特征在于,其包括以下步骤:
2.根据权利要求1所述的一种兰炭小料的生产方法,其特征在于,上述步骤1选择的单一原煤为机械强度大于82.0%、灰分低于8.00%、焦渣特性≥3、粒度30mm-80mm的原煤。
3.根据权利要求1所述的一种兰炭小料的生产方法,其特征在于,上述步骤1选择的配煤煤种是由两种以上的原煤混合配制而成,其中一种原煤的焦渣特性为4且配加比例不低于30%,且配煤煤种的机械强度加权平均值大于78.0%、灰分低于8.00%、粒度30mm-80mm。
4.根据权利要求3所述的一种兰炭小料的生产方法,其特征在于,所述步骤1中,配煤煤种的机械强度加权平均值的计算公式为:
5.根据权利要求1所述的一种兰炭小料的生产方法,其特征在于,所述步骤2中的干馏炉的干馏温度为650℃-750℃,恒温干馏时间为2-4h。
6.根据权利要求1所述的一种兰炭小料的生产方法,其特征在于,所述步骤3中,当环境温度大于10℃,晾置时间5-7天;环境温度小于10℃,晾置时间7-10天。
7.根据权利要求1所述的一种兰炭小料的生产方法,其特征在于,所述步骤3中初筛兰炭小料的晾置堆放高度小于3m。
8.根据权利要求1所述的一种兰炭小料的生产方法,其特征在于,所述步骤3中,晾置后的初筛兰炭小料的全水含量占比小于17%。
技术总结本发明公开了一种兰炭小料的生产方法,其包括以下步骤:步骤1,原煤选择:选择单一原煤或配煤煤种作为原料煤;步骤2,干馏过程调控:经步骤1选择后的原料煤进入干馏炉后,保持干馏炉的回炉煤气与干馏炉的回炉空气比值在1.9‑2.1,通过调整推焦机转速控制兰炭挥发分为4.00%‑6.50%;步骤3,初次筛分:对经步骤2生产得到的兰炭进行初次筛分,筛选出8mm‑18mm粒度的初筛兰炭小料,并晾置5‑10天;步骤4,再次筛分:对步骤3中晾置后的初筛兰炭小料进行8mm‑18mm粒度的再次筛分,获得兰炭小料产品。优点:本发明可以得到高强度兰炭小料,该兰炭小料可用于铁合金冶炼生产,对于避免因兰炭强度差而破碎、粉化严重导致矿热炉内透气性变差、炉况波动等现象具有重要的作用。技术研发人员:邹冲,杨瑞才,王毅,李玉奎,李玉广,李岚田,董雪松,张永刚,杨乐,张艺馨,麻海兵,贺芳,王建华,赵博,任俊杰,王宏利,吴凤,高保军,苗栋,王建雄,李彦雄受保护的技术使用者:内蒙古正能化工集团有限公司技术研发日:技术公布日:2024/6/18本文地址:https://www.jishuxx.com/zhuanli/20240726/132210.html
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