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一种欧冶炉气化炉炉凉的处理方法与流程

  • 国知局
  • 2024-07-29 10:14:07

本发明涉及非高炉炼铁冶金领域,尤其涉及一种欧冶炉气化炉炉凉的处理方法。

背景技术:

1、欧冶炉气化炉炉缸严重亏热是欧冶炉气化炉炉凉的重要表现,气化炉炉缸渣铁由铁口中流出不畅,亏热严重时渣铁凝固,无法流动出炉缸,气化炉炉凉或炉温向凉主要是通过铁水温度以及成分来判断,铁水平均温度连续两个铁次以上低于1450℃,并且硅素低(<0.4%),ti<0.03%时,定义为炉温向凉。炉凉的判断包括三个方面:渣铁流动性差,水渣发黑,风口偏暗铁水颜色暗红;铁水成分中硅素低(si<0.4%),钛含量低(<0.03%),碳含量低(<3.8%);风口发暗或者完全没有亮光。气化炉炉凉的表现及危害渣铁流动性差,炉前作业困难,渣铁温度过低时会导致主沟和渣沟冷凝结死,渣铁外溢。渣铁出不尽,影响炉况顺行,严重时会烧风口、风口灌渣,导致工厂休风易发生安全、设备、操作等方面事故,铁水质量下降,出现废铁。炉温低下,各项操作指标下降、破坏公司物流平衡。炉况恶化,风口前端压力升高,影响风口寿命。消耗大量人力和物力。炉凉严重时会发展成炉缸冻结。

技术实现思路

1、本发明的目的在于提供一种欧冶炉气化炉炉凉的处理方法,可以增强炉缸储热能力,解决炉凉问题。

2、本发明采用的技术方案如下:一种欧冶炉气化炉炉凉的处理方法,按照下列步骤实施:

3、a、根据炉温,选择提高炉温办法,如果铁水温度下降速度大于100℃,则提高焦比3%以上;正常炉温波动则提高1~2%焦比,同时根据碱度,发生煤气中co2含量等出新料单变料,在炉况急剧恶化的情况下,优先增加焦比;

4、b、风口额外氮气控制比例由正常8%降低到5%,增加风口氧气浓度,减少氮气的加入量、提高风口理论燃烧温度,氮气比例最低不小于5%;

5、c、将现有的dri螺旋转速降低6%~11%,保持煤螺旋的转速不变,另外,竖炉顶煤气流量也同步降低6%~11%;

6、d、如果上述措施仍然不能缓解铁水温度的下降,最低降至1400℃,则降低熔炼率130t/h,提高风口氧气单耗,提高总燃料比,同时增加焦比12%,等待下两炉铁水温度的变化;

7、e、将焦炉煤气进行净化处理,脱除萘、苯族碳氢化合物、硫化氢、焦油各杂质,净化后的焦炉煤气通过加压机加压至0.8-0.9mpa,加压后的焦炉煤气经过阀组调控后以500-16000nm3/h的量从气化炉风口处喷入气化炉内,气化炉下部的风口燃烧温度控制3000-3300℃,以5000-10000nm3/h的量从气化炉拱顶处喷入气化炉内,拱顶燃烧温度达2500℃;

8、f、将欧冶炉脱碳煤气脱出杂质,净化后的脱碳煤气通过加压机加压至0.8-0.9mpa,加压后的脱碳煤气经过阀组调控后以3000-25000nm3/h的量从气化炉风口处喷入气化炉内,气化炉下部的风口燃烧温度控制3000-3300℃,以10000-15000nm3/h的量从气化炉拱顶处喷入气化炉内,拱顶燃烧温度达2300℃;

9、g、两炉之后,如果铁水温度低于1350℃,则进一步降低熔炼率至80t/h,增加风口氧气单耗至580m3/thm,增加燃料比,增加焦炭比例20%,停止加入块矿,矿线停止加入矿石,完全用dri替代,同时海绵铁也从煤线加入,以提高总的加入到气化炉内的金属化率,一旦当竖炉内的料全部被海绵铁替代后,停止从煤线加入,完全走矿线,快速使炉温好转;

10、h、在被迫降低熔炼率以后,出铁间隔时间需延长,以提高炉缸储热功能,从正常出铁间隔时间由230t/mr改为300t/mr,并且炉前开口使用大钻杆ø45以上,以确保出铁出渣正常,炉前人员做好引流工作,保持沟系统畅通。

11、本发明在处理富欧冶炉气化炉炉凉的炉况异常过程中,根据选择提高炉温办法,调整风口额外氮气控制比例,降低螺旋转速等措施,配合风口喷吹焦炉煤气、脱碳煤气,可大幅度提高欧冶炉竖炉的炉内间接还原反应,提高炉料金属化率,提高炉缸活跃度,随着炉缸活跃度逐步向好,炉缸储热增强,确保出铁出渣正常,有效处理了欧冶炉气化炉炉凉问题。

技术特征:

1.一种欧冶炉气化炉炉凉的处理方法,其特征在于按照下列步骤实施:

技术总结本发明公开了一种欧冶炉气化炉炉凉的处理方法,如果铁水温度下降速度大于100℃,则提高焦比3%以上;正常炉温波动则提高1~2%焦比,风口额外氮气控制比例由正常8%降低到5%,将现有的DRI螺旋转速降低6%~11%,如果上述措施仍然不能缓解铁水温度的下降,最低降至1400℃,则降低熔炼率130t/h,提高风口氧气单耗,提高总燃料比,同时增加焦比12%,等待下两炉铁水温度的变化;将焦炉煤气加压后经过阀组调控后喷入气化炉内,净化后的脱碳煤气通过加压机喷入气化炉内,两炉之后,如果铁水温度低于1350℃,则进一步降低熔炼率至80t/h,增加焦炭比例20%,快速使炉温好转。技术研发人员:季书民,邹庆峰,贾志国受保护的技术使用者:新疆八一钢铁股份有限公司技术研发日:技术公布日:2024/5/6

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