技术新讯 > 石油煤气及炼焦工业设备的制造及其应用技术 > 一种防止干熄焦年修后悬料的方法与流程  >  正文

一种防止干熄焦年修后悬料的方法与流程

  • 国知局
  • 2024-07-29 10:31:25

本发明涉及冶金焦化领域,尤其涉及一种防止干熄焦年修后悬料的方法。

背景技术:

1、所谓干熄焦,是相对湿熄焦而言的,是指采用惰性气体将红焦降温冷却的一种熄焦方法。在干熄焦过程中,红焦从干熄炉顶部装入,低温惰性气体由循环风机鼓入干熄炉冷却段红焦层内,吸收红焦显热,冷却后的焦炭从干熄炉底部排出,从干熄炉环形烟道出来的高温惰性气体流经干熄焦锅炉进行热交换,锅炉产生蒸汽,冷却后的惰性气体由循环风机重新鼓入干熄炉,惰性气体在封闭的系统内循环使用。

2、干熄焦停炉年修是为了全面系统的检查干熄焦装置运行状况,更换炉内损坏的耐火材料及老化的设备等,消除工艺和设备缺陷,从而保证干熄焦装置安全稳定运行。一般干熄焦年修的主要项目有:十字风帽衬板修复、风帽帽顶焊补、冷却段修复、干熄焦牛腿修理更换、预存段勾缝抹补、环形烟道调节砖校正、一次除尘挡墙检查修复、锅炉检修等项目。干熄焦系统年修后因长时间停产无排焦,常会出现干熄炉内焦炭蓬堵不下料现象,或又因开工操作不细致出现浮焦现象,两种故障状况严重影响干熄焦年修后的开工进程。

3、2022年太钢2#干熄焦系统年修结束后,在红焦烘炉阶段干熄炉内出现严重的焦炭蓬堵不下料现象,经观察蓬堵部位在十字风道上部,十字风道下部至排料口焦炭已排空,通过正常加减风量也无法解决堵料问题。2020年3#干熄焦系统年修后期,也发现一次除尘水冷套管有焦炭堵塞现象,从观察孔可以看到斜道处产生浮焦。年修后的两次故障扰乱了正常升温计划,不仅降低了干熄炉年修质量,也还影响正常生产。

4、干熄炉内悬料产生的问题主要有:1.旋转密封阀正常运转,但溜槽下运输皮带无焦炭排出,导致干熄炉不能正常装焦升温。2.由于焦炭在炉内不流通,循环风量不能正常增加,风量到一定值时风机震动增大,不及时控制将损伤循环风机。3.红焦装入后由于不能流通,循环风量较小,干熄炉内t3、t4温度整体偏低,比正常生产情况下降低了 60~80℃。4.锅炉入口循环风量增大,比正常值高出0.2~0.3kpa,同时因一次除尘风尘多入口压力随之增大,且循环风量不能正常减小。

5、本发明的目的就是发明一种在干熄炉年修后,通过调整冷焦装入量、红焦装入速度,稳定干熄炉系统内的温度和压力等方法,防止干熄炉冷却段内悬料的发生,从而保证干熄炉正常升温,实现了干熄焦系统的顺利开工和投产。

技术实现思路

1、本发明的目的就是针对上述问题,提供一种防止干熄焦年修后悬料的方法。

2、本发明的目的是这样实现的:一种防止干熄焦年修后悬料的方法,包括以下步骤:步骤一:在装入冷焦前,提前筛选焦炭储存备用;步骤二:焦炭由运焦车倒运到现场时,卸至离焦罐<10m处,长臂挖机按车装焦,运焦车随倒随装;步骤三:提高冷焦装入量,装入料位控制在斜道上4±0.5m,总装冷焦量350-400t,在温风干燥前后各试验排焦一次,震动给料器振幅设置为10±2hz,控制排焦量15-25t/h,排焦时间控制在10-20分钟;步骤四:年修水封槽更换项目完成试车后调整水位至150-180mm,调整空压气能正产吹出,管口无堵塞,观察排出料口调节棒无水渗出;步骤五:温风干燥结束开始装红焦前,开启震动给料器振幅设置为20±5hz,排焦量45-55t/h的状态下排焦5-10分钟;震动给料器振幅设置为5±1hz,排焦量12-16t/h的状态下维持排量不变,然后开始装红焦,手动控制提升机装焦,保证每罐红焦控制在6-8次装入干熄炉内,直至干熄炉料位升至12±0.5m;步骤六:干熄炉料位升至12±0.5m时,震动给料器振幅设置为30±5hz,增加排焦量75-85t/h,维持干熄炉预存室料位在12±0.5m,时间为4.5-5小时,期间利用装焦过程中红焦重力作用产生的冲击力,碰撞悬挂焦炭,带动周边焦炭下落;步骤七:维持循环风量在140000±10000m3/h的情况下,每隔30分钟调整震动给料器振幅在20-40hz之间,通过大小排焦量的交替进行,使周边焦炭松动;步骤八:调整放散处阀门的开度至60%-100%,利用红焦的热量,使干熄炉内部残余的蒸汽逸出;步骤九:调整预存室压力放散处阀门的开度,保持微负压为-100±10pa,使循环系统内部压力稳定;步骤十:中控人员时刻注意干熄炉各项参数的变化,如发现不能正常控制循环风量,锅炉入口循环气体压力比正常值增加0.2~0.3kpa的情况,要及时通知巡检工到现场中栓处观察斜道焦炭情况,发现有浮焦现象产生及时处理;步骤十一:逐步转入正常生产状态下,确定排焦量与循环风用量关系即风料比在1200~1350nm3/t。

3、步骤一中筛选的焦炭为块度40-80mm的焦炭。

4、本发明的有益效果是:通过采取以上操作,有效避免了悬料发生,使干熄炉年修完温风干燥结束后顺利转入红焦升温、开工投产,从另一方面看,缩短干熄炉升温时间约8小时。按照每小时多出1炉计算,共计可以多出8炉红焦,多产560t蒸汽,共计折合20万余元。

技术特征:

1.一种防止干熄焦年修后悬料的方法,其特征在于:包括以下步骤:步骤一:在装入冷焦前,提前筛选焦炭储存备用;

2.根据权利要求1所述的一种防止干熄焦年修后悬料的方法,其特征在于:步骤一中筛选的焦炭为块度40-80mm的焦炭。

技术总结本发明涉及冶金焦化领域,一种防止干熄焦年修后悬料的方法,首先在温风干燥前增加装入冷焦的粒度和装入量,并且进行一次排焦试验;在装红焦前期,严格控制红焦装入速度、冷焦排出速度和干熄炉料位,并在装焦过程中不断调整排焦量;在红焦升温后期,通过微调系统温度和压力,保证整个系统的稳定性,最终有效预防了冷却段的悬料发生。通过增加装入冷焦的粒度和装入量;控制红焦装入速度,减缓炉内温度上升速度,减弱冷焦的热膨胀力;不间断调整震动给料器振幅,保证冷焦在干熄炉内保持运动;微调各项工艺参数,控制干熄炉内温度和压力稳定等方法,避免了干熄炉年修后升温过程中悬料发生,保证干熄炉正产开工投产。技术研发人员:牛彬彬,张学军,张建建,郝一风,李欢欢,孙耀受保护的技术使用者:山西太钢不锈钢股份有限公司技术研发日:技术公布日:2024/6/23

本文地址:https://www.jishuxx.com/zhuanli/20240726/132350.html

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 YYfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。